3D打印材料制作方向盘和进气系统
虽然引擎与FNX-12一样,但车身“完全不一样”。说起这个,刘泽一脸骄傲。为了让这台赛车轻量化,团队分成了动力、悬挂、车身等多个组,他们的共同任务是寻找更符合意图的零件,“拼凑”出这台车。
“车身是碳纤维,花费3万。悬挂使用双叉臂,材料也是轻量化的。刹车的卡钳也是轻量化的。方向盘和进气系统使用了3D打印技术,节约了成本。”刘泽说。
此外,车子的变速箱变成了序列式空气换挡,这比FNX-12的摩托车换挡设备先进。“去年的是270公斤左右,今年的是220公斤,总共轻了50公斤。”刘泽说。
有了工作车间但资金一直是问题
去年比赛后,刘泽的团队收获了成绩与荣耀,例如入选潇湘风尚大典“年度风尚创意人”候选人。制作第二台赛车时,条件也比过去更好了——学校为他们提供了专门的工作车间,他们也有了更多的赞助商支持。不过,资金问题依然没有解决。
“虽然赞助商多了,但赞助资金比不上去年。”刘泽说,仍然常常面临资金链断裂,不得不中断赛车研发。
刘泽说,对大学生而言,这台车的价值远非参加比赛这么简单。“通过生产一台赛车,汽车专业的学生可以实践大量的专业知识,同时培养将设计付诸实践的工程师思维,这对以后找工作都有好处。”刘泽形容这个过程为“进化”,他也希望同学们能跟车辆一起进化。